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      转子秤下煤不稳的原因与处理措施分享
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      (1)煤粉水分较大 。该生产线地处南方,本来雨水较多,空气湿度大,加上近期又碰上阴雨气候更是雪上加霜,一般情况下,进厂原煤水分都在15%以上,入窑煤粉水分有时高达5%以上,0.08mm筛筛余量一般为2%~4% ,均与要求操控值相距甚远。由于煤粉湿度大,细度细,煤粉的流动性大为降低 ,很简单在仓壁粘结,仓锥斗处起拱、阻塞,然后影响下煤安稳 。咱们通过调整煤磨工艺参数 ,加强通风,适当提高入磨废气温度 ,由200℃升至230℃,煤磨出磨温度由65℃升至75℃ ;同时咱们抓好仓体的保温密封处理 ,如仓尾部以前因加装压缩空气助流设备而无法运用保温材料 ,这次选用电热带缠包进行保温;本来没有进行保温的下料管也进行了保温处理,避免结露现象的发生 。咱们还运用停窑机会对煤粉仓进行了一次彻底清理。


      (2)收尘管阻塞。转子秤的收尘管 ,由秤进料口端下料管接至煤粉仓的顶部,使秤体内与煤仓负压保持一致,同样由于煤粉湿等原因,收尘管常常阻塞,加剧了秤下煤不稳。咱们对收尘管的清堵保温文收尘管阀门的调整,使秤体内的余风能及时排走,然后确保下料不受影响。


      (3)转子上表面与顶板空隙过大 。空隙测量值为0.55mm,形成喂料风从转子顶部空隙中向下料管回窜 ,阻碍物料下流形成波动及断料 。咱们对转子上下表面及底板、顶板进行机械加工,康复了其平面度。调整转子上表面与顶板空隙至0.3mm ,杜绝了窜风现象对下料的影响。


      (4)原助流设备作用欠佳 ,已不能满意生产需求。咱们便在煤粉仓顶部加装了3根压缩空气管道 ,在下料不畅时用压缩空气进行清堵,作用不错 。但要注意不能频频运用,由于压缩空气水分较大。


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